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全自動數(shù)控鋼筋滾焊機缺點及解決方法
- 作者:
- 發(fā)布時間:2022-04-25
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全自動數(shù)控鋼筋籠滾焊機制造鋼筋籠完成了數(shù)控自動化,生產(chǎn)效率高,操作工人只需求1-3人即可滿足設(shè)備正常運作,由于工藝優(yōu)勢處理了傳統(tǒng)人工焊接鋼筋籠成型質(zhì)量不穩(wěn)定,,且工效很低的問題,使得鋼筋籠滾焊機成為眾多項目施工的寵兒。
無論是國內(nèi)各省市還是國度戰(zhàn)略層面,,獨立開展悶聲發(fā)財?shù)膮^(qū)域被弱化,合縱連橫,、各地域協(xié)作,、國度之間合愈加頻繁。而國內(nèi)各省市城市根底設(shè)備建立完善,,以及一帶一路項目的推進,,區(qū)域化協(xié)作開展、國際化縱深,,讓國內(nèi)國外都連成一片,,打通這一切,需求的是交通設(shè)備,。
關(guān)于交通設(shè)備工程質(zhì)量請求更高,,鋼筋籠是這些根底設(shè)備的根底組成所在,鋼筋籠的質(zhì)量很大局部決議了項目穩(wěn)定推進,。鋼筋籠滾焊機迎合了市場快速開展,,高效保證質(zhì)量消費鋼筋籠的需求。
全自動數(shù)控鋼筋籠滾焊機制造鋼筋籠工效高,,但在加工鋼筋籠過程中存在的缺陷是:經(jīng)常呈現(xiàn)鋼筋籠焊接不合格,,需返工的狀況。鋼筋籠返工必然形成施工進度遲緩,。
針對鋼筋籠焊接不合格需求返工焊接的問題,,相關(guān)技術(shù)人員調(diào)查發(fā)現(xiàn)主要是以下要素形成的。
第一,、經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn):鋼筋籠外箍筋的間距尺寸是由鋼筋籠滾焊機設(shè)備行進速度決議的,,但是加工現(xiàn)場設(shè)備行進速度控制未嚴厲依照規(guī)范停止操作,,速度時快時慢形成了外箍筋間距不規(guī)則的時大時小。
第二,、而對鋼筋籠滾焊機設(shè)制造鋼筋籠停止系統(tǒng)檢查,,發(fā)現(xiàn)由于設(shè)備操作上的失誤常有漏焊現(xiàn)象,招致鋼筋籠外箍筋在滾焊機上 挪動時或吊裝鋼筋籠過程中常有松動現(xiàn)象,。
第三,、在對加工鋼筋籠進場的外箍筋停止了檢查,發(fā)現(xiàn)箍筋在搬運過程中由于擠壓碰撞招致外箍筋不規(guī)整彎曲現(xiàn)象,,而外箍筋冷拉調(diào)直效果不好,,因而間接招致鋼筋籠焊接不平均現(xiàn)象。
針對三個要素招致鋼筋籠焊接不合格,,施行三個辦法處理加工鋼筋籠過程中的缺陷缺陷問題:
1,、從基本上處理鋼筋籠滾焊機設(shè)備行進速度對外箍筋間距的影響,經(jīng)過重復(fù)實驗發(fā)現(xiàn)滾焊機行進速度決議了外箍筋的間距,,而全自動滾焊機前移速度與纏繞筋間距呈4倍線性關(guān)系,因而將行進速度定為固定值,,并在操控系統(tǒng)鎖定操作界面,消費鋼筋籠過程中不再停止人為調(diào)整,。
2,、處理外箍筋與主筋存在漏焊現(xiàn)象,點焊外箍筋時,,在外箍筋一周長內(nèi)采用距離人工補焊,,焊點鋼筋籠體上構(gòu)成梅花型布點,這樣能夠從基本上處理漏焊現(xiàn)象,。
3,、再鋼筋籠滾焊機上停止調(diào)試冷拉調(diào)直設(shè)備,防止因外箍筋存在彎曲,、軸線不順直,,保證外箍筋能自動拉直,確保了外箍筋的線形順直,,又保證了外箍筋與主筋嚴密銜接,。
經(jīng)過檢查改善鋼筋籠滾焊機運轉(zhuǎn)系統(tǒng),使自動數(shù)控鋼筋滾焊機制造鋼筋籠時以固定的速度行進并鎖定操作界面,,帶動外箍筋經(jīng)過冷拉調(diào)直設(shè)備進入自動滾焊機,,加上人工在旁邊以梅花型布點焊接,大大進步了外箍筋的間距和焊接的合格率,,有效提升全數(shù)控鋼筋籠滾焊機制造樁基鋼筋籠的質(zhì)量,,既應(yīng)用鋼筋籠滾焊機的工藝優(yōu)勢,又以批量消費高質(zhì)量鋼筋籠的滿足施工需求。
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